大众网·海报新闻记者 黄天阳 东营报道
近日,胜利发电厂燃料部检修班员尹海在翻车机区域进行日常巡检时,查找不到粉尘外溢风险。自6月25日翻车机清车底区域封闭改造验收后,杜绝了粉尘外溢风险,员工的工作环境大为改善。
近年来,燃料部十分注重从源头上加大粉尘治理和用水管理,减少噪声污染,实现环保与生产同频共振。翻车机清车底区域封闭改造工程,历时7个月,投入资金874万元,建成“南北跨度58米,东西长度81米,建筑面积约4000平方米”的封闭卸煤区域。改造后,燃料部从源头上控制住了粉尘污染和环境危害。燃料部不断加大改造投入,全智能机器人制样系统投用在即,一键式操作的智能制样系统将在有效提高制样效率和精准性的同时,减少员工与煤粉的直接接触,降低职业病危害。
针对输煤皮带系统内的扬尘现象,燃料部同步开展“监督检查+设备治理+粉尘清扫”三项工作,最大限度消除扬尘,集中在系统内安装无动力除尘导料槽和干雾抑尘装置,二季度封闭作业区域内平均粉尘浓度控制在每立方米3.09毫克,低于职业健康所要求的标准值。由于输煤系统内转动设备多、大型设备多,设备磨损快,噪声污染大。去年以来,燃料部对系统内托辊和皮带滚筒进行分批次更换,今年可完成更换任务,二季度系统内噪声平均为70.7分贝,符合职业健康要求。
为了做好节水文章,燃料部一方面在护厂河加装一台回收水泵,每天将护厂河水打到污水泵房,通过水处理车间进行处理,汛期时每月有近3万立方米的废水被循环利用;另一方面,燃料部将输煤系统冲洗用过的含煤废水全部进行回收再利用,年节约费用近20万元。